一、宏基所打造的Φ3.2×50m的冶金回转窑在湖北衡水的生产现场得以成功应用
中午的太阳总是很任性的照耀着我们,热情的有些过头。河南宏基在这个多变的秋季忙碌而有序的进行生产任务。近日由我们宏基所打造的Φ3.2×50m的冶金回转窑在湖北衡水的生产现场得以成功应。宏基从早期的制定方案,到后来的生产制造、安装调试都非常认真负责,如今能够高标准达到用户生产要求,这正是宏基所期待的结果。我们所打造的冶金回转窑的窑体采用**镇静碳素钢或合金钢板卷制并自动焊接,在结构上也更为科学和**,其中传动装置采用硬齿面减速器,弹性膜片联轴器,直流电机拖动,运转更可靠,也更加节能高效。
二、影响冶金回转窑运转率的主要原因和处理措施
1)冷却效果不佳
在篦床顶部安装3支雾化喷枪,根据工况变化选择使用。同时在平衡窑系统用风前提下尽量关小窑头余风阀门,尽量把高温气体提供给窑的煅烧,提高二次、三次风温,从而降低篦冷机尾段温度。经常发生“红河”现象的细料侧篦板,由原来的ZGCr26Nil2改为ZGCr25Ni20,提高了此处篦板的抗高温能力。
2)破碎机轴承频繁烧毁
由于轴承固定端和自由端垫片装反,破碎机轴受热膨胀后固定端成了自由膨胀端,固定端定位不良,引起传动装置原始安装位置变化。加上出破碎机熟料温度高,易烧干润滑脂,所以频繁发生烧轴承故障。
把垫片换装,正确定位固定端;降低出破碎机熟料温度;改通用锂基脂为高温锂基脂,提高润滑脂的抗高温能力。改后再也没发生过烧轴承问题。
3)频繁堆“雪人”
通过改进配料方案,控制生料中有害成分的含量和硫碱比及烧成温度,从而控制熟料中合理的液相量(21%~24%);避免窑内强制烧成,降低熟料中的粉尘含量。同时在篦床前部加装空气炮并经常间歇使用,消除了“堆雪人”现象。
4)传动轴窜位
控制篦床运动轨迹在整机中心线位置,将主、被动轴2根连杆调成矩形,消除轴和篦床运动方向的不垂直问题,提高纵梁和轴之间的连接强度,改进传动轴防偏措施,轴窜位问题得到**。
5)部分托轮烧轴承
这是由于集中润滑装置工作失灵,篦室内温度高、工况恶劣造成的。对润滑管路进行清洗密封,保证各点的润滑,并优化操作,改善轴承工况后,故障基本得到了解决。
三、河南宏基冶金回转窑被成功应用的部分案例
(1)湖南郴州的客户于2013.4.17日购买了河南宏基一台规格为Φ1.6×36m的冶金回转窑。
(2)河南宏基专业打造的规格为Φ1.9×39m的冶金回转窑于2015.11.6销往广东茂名。
(3)湖北孝感弘发冶金厂于2013.6.16日购买了河南宏基一台日产为100吨的冶金回转窑。
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